CRTSⅢ型板式无砟轨道离缝修复技术优化探析
随着我国交通行业的发展,CRTSⅢ型板式无砟轨道应用愈发广泛,其较之以往的无砟轨道板式具有更加优越的性能,但是根据实际使用情况的调查,可以了解到在使用过程中存在轨道板损伤的情况,与自密实混凝土之间存在离缝问题,影响了轨道列车的安全运行。基于此,本文将探究在CRTSⅢ型板式无砟轨道离缝修复技术优化方案。
CRTSⅢ型板式无砟轨道属于我国自主研发并且成功使用的新型系统,取得了良好的效果,对我国的铁路发展更是具有重要的意义。但是,在使用过程中,由于长期受到外部环境的侵害,还要承载车辆负荷,不可避免地将会有各种病害产生,其中最为重要的就是离缝病害,若是不能将其及时修复,可能会出现层间位移的情况,需要相关工作人员慎重对待。
一、CRTSⅢ型板式无砟轨道
此种轨道是我国自主设计研发的新型无砟轨道结构,在以往使用的CRTSⅠ、CRTSⅡ的基础上进行创新,集成了各种无砟轨道的优点,与我国铁路沿线地质遗迹气候条件相结合,将轨道板限位方式优化,使用自密实混凝土,有效改善了充填层的特性。新型无砟轨道能够大规模标准化生产,其主要是由混凝土支撑层、SCC缓冲层、土工布隔离层遗迹预应力轨道板等组成。
二、CRTSⅢ型板式无砟轨道离缝危害及影响因素
1.危害
在CRTSⅢ型板式无砟轨道中出现离缝及泛浆危害,可以将其分为三种程度:其一,SCC层与底座板件存在积水,有青苔杂草产生;其二,SCC层出现泛浆情况;其三,底座板件与SCC层严重脱空。
2.影响因素
(1)温度应力
底座板混凝土与SCC层材质并不相同,其膨胀系数也就有所不同,在长时间 的温度应力的影响下,就会出现层间脱离,存在离缝的情况。
(2)材料养护
CRTSⅢ型板式无砟轨道主要使用的是SCC作为轨道充填层,其具有流动性较高的特点,在施工灌注的过程中,其能够在压力的作用下将整个模板密实填充,省略了振捣步骤。但是,SCC在使用过程中材料配比不同,就会让SCC性能出现较大的差异,如用水量存在不同,即使其余材料配比相同,也会导致最终的凝结状态出现不同,因此,在新型无砟轨道中,若是SCC级配不良,就会有承载力不足的情况出现,从而让列车行驶具有极大的安全隐患。另外,就是在养护过程中出现问题,由于施工现场存在天气变化较大的情况,若是不能将温度保持在一定范围内,SCC灌注成型过程中就会受到温度变化的影响。同时硬化过程中若是没有注意保水,水分蒸发过快也会出现开裂离缝等情况,影响了无砟轨道的正常使用。
(3)施工因素
存在轨道板没有及时清理的情况,CRTSⅢ型板式无砟轨道主要是通过厂家预定,之后运送到施工现场,在铺设期间没有对轨道板有效保存,导致出现诸如重迭对方压裂、露天对方遭受雨水灰尘污染等情况,让轨道板出现损伤。并且,在吊装之前,需要清理轨道板,否则将会出现SCC与上部结构黏着力下降的情况,从而造成离缝。另外,就是排水边没有有效打磨,底座支撑层外围处设计了3%的排水坡,但是根据现场调查了解到对于打磨控制不严,经常出现如坡度打磨不足、宽度打磨不足等情况,让雨水不能通过排水坡到达路基桥面,存在层间结构处,导致离缝出现。
(4)列车动荷载
此种结构在层间中主要依靠U型筋与混凝土连接,连接强度较弱,在经过列车的反复拉伸与冲击荷载中,其接触面就会有层裂的情况出现,进一步形成离缝。
三、CRTSⅢ型板式无砟轨道离缝修复技术
1.修复技术
根据现有的离缝情况与新型无砟轨道运行结构相结合,从而提出修复技术有以下几种:
使用冲击回波法,用钢球敲击混凝土表面,出现低频应力波,能够在缺陷以及界面出出现反射情况。通过卓越频率以及冲击回波振幅等检测无砟轨道中存在的离缝位置,辨识离缝缺陷。
切割凿除底座板,混凝土底座板外露部分应当较SCC地面高出4cm,在注浆之前,就需要施工人员将底座板外露位置内侧宽约5cm,厚约4cm部位凿除,让SCC与混凝土底座板之间的离缝裸露出来。
对SCC立面进行清理打磨,在SCC与修补砂浆黏结初用水润湿20分钟左右,将明水残渣清理,保证砂浆具有更强的粘结性。
在埋注浆管的过程中,使用打孔器在离缝的45°斜角位置左右打孔,孔间距离应为20cm,深度为0.7cm左右,在打孔过程中,注意深度要将离缝贯穿,之后可以将长约9cm的注浆管放置在开孔中。